揭秘世界最大新型搗固焦爐

節(jié)能減排是全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展的一個重要課題和必然趨勢,這也促使煤焦化工業(yè)更新技術(shù)和裝備,以滿足日益苛刻的環(huán)保要求。在這種情況下,德國ZKS焦化廠建造的3號焦爐點火投產(chǎn)。該焦爐采用了單孔炭化室壓力控制系統(tǒng),使炭化室內(nèi)的壓力在整個煉焦過程中保持穩(wěn)定,而且能夠避免裝煤過程中產(chǎn)生煙塵。ZKS的第二座新型焦爐(1號)也正在加緊建設(shè),即將竣工投產(chǎn)。兩座焦爐的總產(chǎn)量約為每年130萬噸焦炭。

  位于德國迪林根Dillingen)市的ZKS焦化廠的3號新型焦爐是基于搗固煉焦技術(shù)的焦爐組。在搗固式焦爐中,煤餅是在裝入焦爐之前被壓實的,通過機側(cè)爐門裝入。得益于這一技術(shù),即使采用半焦煤也能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)焦炭。該工程由兩個階段組成(3號和1號焦爐),總體規(guī)劃計劃如下:興建3號焦爐(50孔)3號焦爐投產(chǎn)拆除原有1號焦爐在原址新建1號焦爐(40孔)新建的1號和3號焦爐投產(chǎn)后,關(guān)停2號焦爐。

  該大型投資項目采用最先進的環(huán)保型煉焦技術(shù),同時維持ZKS焦化廠原有的約130萬噸焦炭年生產(chǎn)能力。未來2號焦爐是否重建需要ZKS最終作出決定。

  最大的搗固式焦爐

  原有的1號和2號焦爐共由90孔炭化室組成,高度(熱態(tài))為6.25米,新建的50孔3號焦爐與原有的兩座焦爐并排而立,高度為6.25米。新焦爐的尺寸設(shè)計旨在增加爐體耐材的堅固性(與原焦爐相比增加30%),其SUGA值(焦爐爐墻的極限負荷)達到12千帕,并且適用原有的焦爐機械設(shè)備。

  該新建焦爐為世界上炭化室最高的搗固式焦爐,整個焦爐的設(shè)計、供貨、安裝和烘爐涵蓋以下方面:爐體耐材模塊、支撐系統(tǒng)、操作走臺、燃燒系統(tǒng)和荒煤氣系統(tǒng)(包括單孔炭化室壓力控制系統(tǒng))。

  3號焦爐的加熱系統(tǒng)設(shè)計為槍式雙煙道構(gòu)造,以交錯助燃空氣和廢氣再循環(huán)設(shè)計對稱加熱。該項目的主要特點是集先進的煉焦技術(shù)與環(huán)保措施于一身,其主要技術(shù)參數(shù)見附表。

  技術(shù)創(chuàng)新層出不窮

  復(fù)熱式加熱技術(shù)。意大利PW公司成功開發(fā)出復(fù)熱式焦爐加熱技術(shù),運用于此焦爐,既可以用混合煤氣加熱,也可以用焦爐煤氣加熱。該技術(shù)設(shè)置的自動加熱控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)多種加熱方式:1/3焦爐使用混合煤氣,2/3焦爐使用焦爐煤氣;1/3焦爐使用焦爐煤氣,2/3焦爐使用混合煤氣;焦爐全部使用混合煤氣;焦爐全部使用焦爐煤氣。

  同時,加熱方式的切換可以不依靠人工操作,而由PLC(可編程邏輯控制器)控制的卷揚機完成。廢氣箱通過兩個氣缸實現(xiàn)加熱方式的轉(zhuǎn)換,一個氣缸用于風門瓣的選擇(一個較大的風門瓣用于混合煤氣加熱,2個較小的風門瓣用于焦爐煤氣加熱),另一個氣缸用于廢氣瓣的位置調(diào)節(jié)(焦爐煤氣送氣位置和混合煤氣送氣位置)。

  熱控制技術(shù)。該焦爐蓄熱室劃分為以下部分:機側(cè)爐頭(加熱1火道~4火道)、機側(cè)中間部分(加熱5火道~18火道)、焦側(cè)爐頭(加熱31火道~34火道)和焦側(cè)中間部分(加熱19火道~30火道)。廢氣箱內(nèi)設(shè)置了2個調(diào)節(jié)板(上下各1個),操作者可以輕松地控制爐頭與中間部分空氣和混合煤氣的流量。爐頭火道通過標準化的調(diào)節(jié)板實現(xiàn)微調(diào),使爐頭加熱得以控制,減少損耗,節(jié)省能源。

  爐體耐火材料設(shè)計。整個焦爐的設(shè)計包括焦爐的所有特色的基本設(shè)計和詳細設(shè)計。120名耐火磚筑砌工人在工棚里每天工作,在不到7個月的時間里筑砌800種不同形狀的17000噸耐火磚。磚型設(shè)計借助于VAP(仿真組裝程序)完成,實現(xiàn)了精準設(shè)計、對耐火材料用量的精確估計和砌筑方案的優(yōu)化。耐火磚由德國和捷克共和國的廠家制造。

  該焦爐設(shè)計過程中,采用了多套特殊軟件工具以優(yōu)化焦爐設(shè)計,使整個設(shè)計過程得以完全控制,從而達到所需的尖端水平。仿真組裝程序是一款可以對復(fù)雜的焦爐爐襯進行3D設(shè)計的軟件包,從小煙道到焦爐頂?shù)拿恳粔K磚都可以在程序中進行尺寸設(shè)計及合適的位置擺放。仿真組裝程序是設(shè)計和施工的得力助手,尤其是在滑動縫和膨脹縫方面,能減少設(shè)計錯誤,避免安裝問題。仿真組裝程序可以提供詳細的耐材表、工程量清單、施工草圖和剖面圖。

  在設(shè)計和建設(shè)時,相關(guān)施工人員將焦爐爐襯耐材磚層的高度提高到了140毫米,以減少燃燒室的水平磚縫,避免爐役后期炭化室之間竄漏和減少CO有害氣體的排放。

  火焰分析。進行火焰分析的目的是評估NOx(氮氧化物)值和溫度分布情況。為了滿足原燃料消耗、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等方面的要求,根據(jù)火焰分析對燃燒室進行了精心設(shè)計。焦爐設(shè)計時,建立了1個3D的CFD(計算流體動力學)模型來優(yōu)化燃燒室內(nèi)的氣流熱循環(huán)系統(tǒng),并對空氣進氣孔和廢氣循環(huán)進行測試,以保證加熱均勻和減少氮氧化物的生成,而模擬分析采用的CFD計算工具能夠處理復(fù)雜的運算。

  支撐系統(tǒng)的優(yōu)化。支撐系統(tǒng)旨在給予爐襯耐材適當?shù)膲毫?,以抵消燃燒室?nèi)的拉應(yīng)力。在支撐系統(tǒng)設(shè)計時,其遵從了下列連貫的步驟設(shè)計:首先,確定支撐系統(tǒng)的基本尺寸(爐壁防護板、支柱、門框、燃燒室爐頭)和初期應(yīng)力分布;其次,用Ansys軟件對熱應(yīng)力和機械應(yīng)力下的爐頭(爐壁防護板、門框、燃燒室爐頭)進行FEM(有限單元法)分析;最后,對燃燒室進行FEM分析。支撐力的計算基于以下操作條件:膨脹壓力(煤干餾)導(dǎo)致的拉應(yīng)力和推焦造成的拉應(yīng)力。

  為了將計算的壓力與燃燒室的不同部分相關(guān)聯(lián),防護板被設(shè)計成許多相互獨立的板塊。這一特殊設(shè)計可以確保在正常焦爐操作條件下支撐系統(tǒng)始終通過防護板與爐襯耐材接觸,尤其能防止裂紋的形成,而裂紋形成正是高度超過5米和安裝整體防護板的焦爐常出現(xiàn)的問題。

  巧妙控制“絕”煙塵

  在搗固焦爐裝煤中,煤餅是通過機側(cè)爐門裝入的,裝煤餅過程會產(chǎn)生大量煙塵。為減少煙塵排放,過去運用了多種治理方法,例如使用密封框,但是密封框只能部分減少而不能杜絕這種煙塵排放。

  在ZKS的新焦爐中,采用的煙塵控制方法能在焦爐裝煤時的集氣管內(nèi)產(chǎn)生400帕的強大負壓。在不裝煤時的干餾過程中,集氣管內(nèi)的負壓力設(shè)置在零值附近,在開始推焦之前又被轉(zhuǎn)換到較高的負壓設(shè)置。為此,意大利PW公司設(shè)計開發(fā)了Sopreco閥門。這種特殊的控制閥位于水封閥與橋管之間。該閥門與作用于氣動閥致動器上的壓力控制環(huán)路相配合,使炭化室內(nèi)的壓力穩(wěn)定在正值,在ZKS的3號新焦爐中預(yù)設(shè)為130帕。由于采用了這種設(shè)計,再借助于水封閥,可將焦爐炭化室與集氣管完全切斷。

  隨著ZKS焦化廠3號焦爐的投產(chǎn),50個Sopreco閥門投入使用,基本杜絕了煙塵排放。

  焦爐點火 性能穩(wěn)定

  焦爐在預(yù)熱控制系統(tǒng)的操作下開始加熱,加熱曲線嚴格遵循理論曲線,最大偏差不超過0.4%。在耐材完全膨脹以后,焦爐被維持在一個穩(wěn)定而狹窄的溫度范圍內(nèi),以測試用于新焦爐的原有設(shè)備。

  焦爐經(jīng)微調(diào)以后,又成功地進行了5天的混合煤氣加熱性能測試,平均干餾時間為22小時。試驗結(jié)果顯示,該焦爐不僅操作性能更加穩(wěn)定,而且還達到了國際上現(xiàn)行最嚴格的環(huán)保標準。

  隨著ZKS焦化廠新3號焦爐成功地通過性能測試,其新1號焦爐的建設(shè)也在緊鑼密鼓的進行之中。