國內某鋼廠于2011 年底建成投產了一條EAF→LF→RH→CCDR 的高效短流程生產線,設計主要產品為優(yōu)質合金結構鋼、管坯鋼等。為了繼續(xù)深化產品結構調整,提升產品檔次和附加值,該鋼廠決定進行高品質GCr15SiMn軸承鋼產品的開發(fā)。生產過程中由?450mm連鑄圓坯軋制成?130mm圓棒。從前期試制結果來看,由于缺少有效的控冷措施,在常規(guī)終軋溫度下(950℃左右)獲得的熱軋棒材的網狀碳化物級別較高(大于3級),不利于后續(xù)的球化退火。
科研工作者在Gleeble-1500D熱模擬試驗機上進行單軸熱壓縮試驗,研究了形變溫度對GCr15SiMn鋼的組織尤其是網狀碳化物的影響。利用連續(xù)度系數來定量表征網狀碳化物的連續(xù)程度。綜合分析了形變溫度對晶粒尺寸以及網狀碳化物的連續(xù)度系數的影響。
結果表明:隨形變溫度的升高,網狀碳化物的連續(xù)性與晶粒尺寸的變化規(guī)律保持較好的一致性。網狀碳化物的破碎程度隨形變溫度的降低而增大。綜合考慮網狀碳化物連續(xù)程度、晶粒尺寸以及變形抗力等因素,在軋后不控冷的條件下,GCr15SiMn的終軋溫度宜定在800~850℃,其中以850℃為最佳。