鞍鋼自主研發(fā)AKR復合脫硫工藝

  由鞍鋼自主研發(fā),將噴吹脫硫工藝與KR脫硫工藝相結合的AKR復合脫硫工藝,經(jīng)過初步工業(yè)應用,成效顯著,噸鐵脫硫粉劑——鈍化金屬鎂粉和鈍化石灰粉降低近三成,為進一步降低冶煉成本提供有力技術支撐。

  對鐵水進行脫硫預處理是現(xiàn)代鋼鐵行業(yè)優(yōu)化工藝流程、提升冶煉品質的重要手段。目前,主流的脫硫方式有兩種,分別為噴吹法和KR脫硫法。噴吹法設備復雜,相比于KR工藝,一次性投入大,同時,由于噴吹采用鎂粉加鈣粉工藝,噴吹工藝的脫硫熔劑成本遠高于KR工藝。KR攪拌脫硫法優(yōu)勢明顯,因為動力學條件好,脫硫劑單耗低,脫硫效果和成本均較理想,但新建投入較高。由于歷史原因,煉鋼總廠除三分廠D、E轉爐為KR脫硫外,其余轉爐均為噴吹法脫硫。

  在挑戰(zhàn)極限成本、全力降本增效進程中,該廠將目光瞄準降低鐵水噴吹脫硫粉劑成本。上馬更先進的KR脫硫系統(tǒng)固然省時省力,又能達到降低噴吹粉劑成本目的,但新建設備投資成本、時間成本均十分高昂。在此前提下,煉鋼總廠決定結合現(xiàn)有工藝條件,創(chuàng)造性地對當前的噴吹工藝進行改造,將KR脫硫工藝原理融入現(xiàn)有噴粉脫硫工藝,達到低成本改造、高效益降本的目標。

  承擔具體研發(fā)任務的鞍鋼股份煉鋼總廠一分廠立即行動,一方面以現(xiàn)有噴吹工藝設備為基礎,充分借鑒KR脫硫工藝原理,對該廠噴吹脫硫設備進行改造,研發(fā)出新型旋轉無槳T型噴槍,改善設備動力學條件,同時擴大攪拌范圍和反應界面,提升攪拌脫硫效果;另一方面,加緊工藝設備參數(shù)摸索和確定,經(jīng)過兩個多月的正交試驗,最終確認各項工藝參數(shù)最優(yōu)區(qū)間。

  經(jīng)過兩個多月270罐鐵水數(shù)據(jù)表明,這種融合KR脫硫工藝原理的AKR復合脫硫工藝,不僅脫硫效率更高,脫硫效果滿足工藝要求,在脫硫粉劑使用上,也更加節(jié)省。噸鐵鈍化金屬鎂粉和鈍化石灰粉兩種粉劑分別降低25.3%和28.9%,達到了預期目標。這種復合脫硫工藝也被命名為“AKR脫硫工藝”,意為鞍鋼自主研發(fā)的KR攪拌脫硫工藝。