首鋼京唐公司煉鐵部通過自主創(chuàng)新,成功攻克自產(chǎn)高鈦球技術(shù)難題,具備批量生產(chǎn)能力,掌握了市場主動權(quán),提升了企業(yè)競爭力。
隨著煉鐵高爐負荷的持續(xù)攀升,球團產(chǎn)線需要不斷開發(fā)適應(yīng)高爐生產(chǎn)的新品種,高鈦球就是其中之一。高鈦球有利于護爐料質(zhì)量的穩(wěn)定和高爐爐缸溫度控制,對延長爐缸壽命有重要作用,但抗壓強度低一直是制約高鈦球生產(chǎn)的瓶頸。前期球團作業(yè)區(qū)通過短期試驗,生產(chǎn)出第一批各項技術(shù)指標均達到合格標準的高鈦成品球,但產(chǎn)量僅有5100多噸,方案需要進一步完善和驗證。
為尋得新突破,煉鐵部又組織開展了第二次中長期試驗。他們充分發(fā)揮不甘人后、勇于擔當?shù)木瘢粩嗫偨Y(jié)經(jīng)驗,認真研究,發(fā)現(xiàn)原料水分和粒度是無法達到理想抗壓強度的關(guān)鍵原因。有了攻關(guān)的方向,他們迅速制定了適宜的熱工制度和物料調(diào)配數(shù)據(jù)。通過多次對含鈦原料進行研究,他們針對不同原料采用不同焙燒溫度,將含鈦塊細磨后配加細粒度的高鈦粉,反復進行試驗,最終攻克了抗壓強度低這一技術(shù)難關(guān),使生產(chǎn)的高鈦球主要指標能夠滿足高爐需求。試驗過程中,物料調(diào)配方案從2種增加到4種,都取得了良好效果,提高了高鈦球生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性,進一步拓展了原料來源。
連續(xù)7天自產(chǎn)高鈦球的試驗,共計自產(chǎn)鈦粉4萬噸,自產(chǎn)高鈦球5.27萬噸,二氧化鈦含量平均達到13.0%,抗壓強度平均為2415N/P,達到了試驗預期目標,具備了自產(chǎn)高鈦球批量生產(chǎn)能力。